三、生产企业VOCs现场检讨
4. 补腻工序未在密闭空间进行,废气未网络处理。
5. 调漆处无废气网络方法,调漆房也处于常开状态。或者,调漆房网络的废气未经处理直排。
6.喷塑车间未完备密闭,负压不敷,现场检讨时粉尘外逸严重。
7.打磨工序废气集气罩负压不敷。
8. 集气管道涌现破损未及时改换。
9. 焊接作业时焊烟网络装置闲置未利用。
10. 无危废暂存间,或者废油漆桶去向不明。
11. 喷漆房废气处理采取“过滤棉+光氧催化+活性炭吸附”工艺,其活性炭仅铺设一层、厚度5cm旁边,用量远远不敷。
12. 喷漆房地下未装填活性棉。
13. 活性炭装置存在短路通道,废气未经由滤棉和活性炭直排。或者,活性棉填装不规范,部分活性棉已塌陷;活性炭改换不完备,仅改换上层活性炭。
14.喷漆房未关闭,配套的污染防治方法不能正常运行(处理举动步伐内水箱无水,活性炭箱无活性炭),网络管道洞开,废气直排。
15.现场检讨时活性炭箱处于半洞开状态,箱体周边积灰多,除尘预处理效果差。
16. 雨水渠内可见明显油污。
17. 废机油桶暂存间已满,未及时转运处置。
二、加油站VOCs现场检讨
2. 加油结束,油枪口都有10-20ml汽油残留,枪口朝下有汽油滴漏,正常挂枪,残油挥发入大气。
4. 加油枪集气罩破损。
7. 无配套的专用摩托车加油枪集气罩。
8. 加油枪集气罩破损。
9. 强化管控期间——中午12时44分进行卸油,未错峰卸油。
三、生产企业VOCs现场检讨 2. 人工成品装料工序,集气罩风量不敷,现场大面积积尘严重。自动装袋打包机无有效网络除尘方法,现场粉尘逸散征象明显。 3、制酸工序无组织逸散问题严重,现场创造多处管道老旧褴褛处,园地可见明显酸化堕落迹象,可闻到明显刺鼻味道。 4. 冷却风机出风口位置PID监测浓度为540mg/m3,挥发性有机物无组织排放浓度较高。 5. 真空冷凝循环水槽部分液面洞开,在洞开液面位置上方约10cm处利用PID检测浓度为164mg/m3,存在VOCs无组织排放。 6. 车间混料间内门窗未关闭,室内利用PID检测浓度为301mg/m3。 7. 活性炭箱的活性炭用量极少,只用了一层颗粒活性炭,厚度约1cm,废气处理效果不佳。 9. 企业自述利用水性漆,但是监测报告检测出三苯,现场正在晾干的工件上方用PID测得浓度约为95mg/m3,水性漆身分存疑。 10. 危废间顶部未封闭,窗户未关闭,废机油桶未加盖,桶盖上面的废机油积液明显,危废间标识标牌不规范。 11. 排口废气手工监测位置高于2米,但现场未设置采样爬梯和采样监测平台。 14. 不能供应2024年危废管理台账,危废管理混乱。 16. 喷漆作业过程中,喷漆房大门洞开。
(来源:生态环境学习)