筛分共采取8台双层直线振动筛,个中常年运转7台,每台振动筛安装上层筛网6块,下层筛网6块,共有84块筛网。
其价格为0.708万元/张,每改换一批筛网用度为59.47万元,因此振动筛筛网的利用寿命直接关系到选矿的生产本钱。

2,筛网寿命短的缘故原由剖析

安装不标准

筛网的质量对筛分机的事情效果影响较大。
该选厂振动筛运行多年,由于筛网种类较多,每次改换筛网没有统一的标准。
其合理失落效办法是磨损,但在生产现场筛网的毁坏形式为脆性断裂,其紧张缘故原由是筛网未张紧,特殊是未2次张紧。
筛网在运输和存储过程中是成卷的,其内侧受压力,外侧受拉力。
在安装一段韶光后,筛网应力得到开释,会松弛,须要进行2次张紧。
如果筛网张紧不敷,在运行时会随着筛体一起振动,同时还会产生相对付筛体的2次振动,造成筛网内的钢丝发生脆性断裂。
从1~7号振动筛上随机抽取5张筛网丈量张紧间隙,其数据如表1所列。

由表1可以看出,振动筛筛网的张紧间隙普遍大于10mm,其紧张缘故原由是由于筛网安装不标准造成的。
筛网张紧间隙大,造成筛网张紧度不敷,与其下方的小梁不能完备打仗,在振动筛运转时,筛网与小梁之间相互碰撞,造成小梁垫条,筛网非常磨损,缩短利用寿命。

振动筛筛网寿命短看看这个厂是怎么进行改造一年节约42张筛网

筛面给料冲击大

由于该选厂振动筛采取直接给料的办法(见图1),给料运送带将物料运送至头轮漏斗后,直接落在振动筛第6块筛网上,如图2所示。
通过对现场随机抽取6台振动筛第6块筛网的寿命进行统计,数据如表2所列。
从统计结果中可以看出,第6块筛网的均匀寿命仅有2.45个月,物料对其冲击造成的磨损要比其他筛网严重。

由现场调研得知,振动筛第6块筛网由于其位置正处于给料漏斗的下方,受物料冲击最大,以是第6块筛网非常磨损是造成筛网局部磨损的紧张缘故原由。

3,筛网龟龄化改造

规范安装标准

1)筛网厂家现场辅导培训

筛网厂家技能职员首先对振动筛岗位的员工从振动筛的组成、事情事理、操作点检修掩护作业、花费备件的特点等方面进行培训,同时对筛网的安装拆卸步骤、把稳事变和标准哀求等进行详细讲解,提升岗位职员对振动筛的认识。

2)制订筛网安装标准化作业流程

厂家技能职员在生产现场利用检修韶光辅导安装筛网,对安装过程中的小梁找平、安装垫条、压条紧固、扣板安装等每一步的标准哀求都进行现场辅导。
岗位员工通过实际操作,进一步节制筛网安装的标准。

3)开展内部标准培训

对筛分岗位的员工进行培训,结合厂家技能职员供应的技能标准,针对安装过程中的标准化作业及把稳事变进行讲解。
使岗位员工理解每个细节的标准哀求,按照标准实行,知足筛网安装的技能哀求,提高利用寿命。
随后对按照新标准安装后的筛网张紧间隙进行了检讨,数据如表3所列,筛网张紧间隙都在10mm以内,知足生产工艺哀求,改进前后筛网间隙比拟如图3所示。

图3 改进前后筛网张紧间隙比拟

缓解筛面给料冲击

1)给料漏斗构造改造

筛分振动筛给矿运送带头轮漏斗内并排安装了2块衬板,由于漏斗上宽下窄,其南侧的衬板处于下料区,磨损较为严重。
长期利用后,南侧衬板的下方会逐渐磨损呈C形,严重时会磨损到漏斗本体,但该衬板的上侧磨损较轻,检修时需全部改换,不仅加大了检修的劳动量,还增加了衬板备件的花费,不利于公司降本增效。

在振动筛给料运送带头轮漏斗内增加隔板,使物料转向落在第6块筛网的前方,避免物料直接冲刷筛网,造成筛网局部破损,如图4所示。

2)安装橡胶耐磨板

筛分振动筛尾部是给料运送带的落料点,由于受物料永劫光冲刷,其尾部的衬板已开始涌现磨损到限、开焊等情形。
根据对振动筛尾部磨损到限衬板的不雅观察创造,衬板的磨损呈现不屈均分布的特点。
衬板中间由于正对落料点,磨损较为严重,衬板两端的磨损较轻。
为了提高衬板的利用寿命,同时便于安装和拆卸,在振动筛尾部安装橡胶耐磨衬板其总厚度为35mm,最下层是钢板,厚度为5mm,上层为耐磨陶瓷镶嵌的橡胶层,厚度为30mm,橡胶硫化到钢板上。
橡胶耐磨衬板分2块安装在振动筛尾部的落料点位置,衬板涌现问题时可进行改换,不仅提高了检修效率,且降落了本钱,其改换效果如图5所示。

4,改造效果

常年运转的7台振动筛,每台有高下2层筛网,每层筛网各6块。
据统计,去年8-10月份共计改换筛网40张。
改造后,筛网的利用寿命延长至6.3个月,与改造前比较,每年可节约筛网42张,接每张筛网0.708万元打算,可节约筛网备件用度29.74万元。
筛网寿命的延长,减少了改换频次,每年可节约检修用度5万元,每年累计节约用度34.74万元。